3月24日夜班,20000制氧值班电工在巡检时闻到高压配电室有焦糊味,经仔细排查,发现焦糊味从10500KW空压机电机启动柜断路器室内传出。空压机为制氧重要设备,担负着空气压缩任务,而20000制氧为公司*大制氧机组,空压机电机启动柜一旦发生事故,20000制氧机组则无法供出氧气、氮气,高炉将被动休风。为此,紧急对该启动柜进行风扇降温,并逐级上报厂长及总调度中心。
该启动柜为KYN28小车柜,因;五防要求,断路器的动静触头全封闭在柜内,不利于测温和风扇降温。为准确判断发热点位置,厂长经多次现场观察,与变电站沟通后,于26日去掉启动柜的后玻璃视窗,发现发热点为断路器的A相动静触头。经测量该触头温度为75℃,按规定触头温度不能超过65℃,通过视窗对触头位置进行单独降温,温度可维持在56-65℃。
为避免发生重大停机事故,上报总调度中心后,批准3月30日利用炼铁二厂3#高炉更换热风炉煤气管道的时机,对20000制氧停机进行检修。
3月30日8时30分-13时20分,20000制氧停机进行检修,检修重点为进线柜、空压机启动柜及星点柜等。检修中,机动部工程师全程参与。此次检修除对断路器动静触头进行更换及氧化面的保养外,还拆除了柜后玻璃视窗,便于测温和降温,随时监控供电设备的运行安全。
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