1问题及原因分析
压缩机检修一般以更换二段进出口单向阀为主(多数情况是该单向阀泄漏)。更换单向阀后不久,在满负荷情况下,压缩机会出现一段出口压力升高、二段出口压力下降的情况,并且在一段入口CO 2压力、温度基本稳定时,压缩机打气量下降100 150 m 3 /h.
由于是一段出口压力升高,二段出口压力下降,怀疑二段单向阀有泄漏。用红外线测温仪对各单向阀进行温度测定,并与正常时测定的数据比较。若某单向阀温度升高,则该阀可能发生泄漏,需更换。
更换单向阀后的初期,在压缩机满负荷情况下,各段压力及打气量均正常,但10余天后又会出现同样问题,只得再次停车检修。
总结历次更换单向阀的情况,发现被拆下的单向阀阀片及气体通道内总是有较多油泥状污垢,一、二段入口较多,二段入口尤为严重。原以为是润滑油高温炭化后的附着物,后经分析发现,此残渣易溶于水。质检中心对残渣成分的分析结果为: K +13 16% , CO 2- 3 30 58% , SO 2- 4 11 29%.由此确定残渣的主要成分为钾盐,是由CO 2气体带入的。因为一、二段入口气体温度相对较低,钾盐产生结晶,附着于单向阀上,而一段阀片上气体通道较大,二段阀片上气体通道较小,故二段粘附的量较多,对气体通量影响较明显。
2不停车处理方法
能否不停压缩机对单向阀上的污垢进行清理呢经过认真研究,我们认为此方案是可行的。
具体采用过以下2种处理方法。
2 1方法一
考虑CO 2气体温度低,钾盐易产生结晶,采用适当提高二段入口CO 2气体温度来防止或减少钾盐结晶。手动调节一段出口冷却器循环水量,将二段入口气体温度提高到50 ,运行12 h后,一段出口压力只是略有下降,打气量稍有上升,效果不明显。
2 2方法二
考虑此钾盐结晶物易溶于水,采取在一、二段入口缓冲器顶部排放处加入0 35 MPa的低压饱和蒸汽进行吹扫(因为饱和蒸汽在冷凝后产生冷凝水,可溶解钾盐结晶物)。由于一段出口压力为250 290 kPa,故选用0 35 MPa的低压饱和蒸汽,使蒸汽和二段入口保持50 100 kPa的压差,保证吹扫的安全与效果。
2 3方法二的具体操作及注意事项
( 1)在压缩工段就近低压蒸汽公用点处接上胶皮管,打开蒸汽阀门,排尽胶皮管内的积水后,关闭蒸汽阀,然后将胶皮管的另一端接入二段缓冲器顶部排放处,打开二段入口缓冲器底部排放阀。
( 2)通入适量蒸汽,控制二段入口缓冲器底部排放阀开度适当,使排放物为气液混合物,防止缓冲器内的积水大量进入气缸引起液击。
( 3)观察二段入口CO2气体温度,以不超过45为宜。
( 4) 30 40 m in后,关闭缓冲器顶部排放阀,停蒸汽,待二段入口缓冲器底部仅有气体排出时,关闭排放阀。
按照以上操作对一段入口单向阀进行同样处理。
3效果
( 1) 2009年6月29日采用方法二进行蒸汽吹扫后,一、二段出口压力正常,打气量提高100 150 m 3 /h.
( 2)二段单向阀原每1 2月停车更换1次,年平均停车8次,现在年停车*多2次,仅此一项,每年可减少停车6次。每次停车按6 h计,可减少停车时间约36 h,减少产量损失约700 ,t同时也消除了因停车造成的氨耗高的问题。
( 3)降低了备品、备件的消耗,每年节约检修费用约18万元。
4结语
采用蒸汽吹扫清理CO2压缩机入口单向阀上的污垢,实现了系统不停车情况下的工艺处理,操作简单,安全可靠,效果显著,为尿素系统高产、稳产、低耗创造了良好的条件。
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